發表時間: 2025-08-29 09:06:06
作者: 石油化工設備維護與檢修網
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8月24日晚12時,煉油廠第五作業區延遲焦化裝置A塔順利產出第一塔焦,標志著該裝置一次開車成功。此前,三催化裝置也于近日實現一次開車成功,產品調整合格。
延遲焦化裝置本次大修歷時94天,自5月23日按計劃停工,6月6日動檢修第一把火,截至8月19日,全面完成動設備、靜設備、電氣、儀表等共計263個大項、1046個小項的檢修任務,涵蓋裝置瓶頸治理、隱患消除與系統性檢測檢驗等多項關鍵內容。8月24日裝置實現一次開車成功,不僅創下該裝置檢修歷史上多項“首次”,更為煉油廠全流程平穩運行和提質增效注入強勁動力。
大檢修期間,延遲焦化裝置高效完成多項重要改造。公司級重點工程——焦炭塔更新項目順利竣工,兩臺焦炭塔加裝全新整體保溫層,保溫性能與外觀整體性顯著提升。水力除焦系統經歷深度大修,更換鉆桿,從根本上增強系統可靠性,為裝置長周期穩定運行奠定基礎。頂、底蓋機實現自2007年半自動化、2013年自動化至2025年更高安全等級的“三級跳”升級,設備自動化與安全控制能力明顯提高。
加熱爐改造取得突破性進展,通過更換四路輻射室爐管,完成“換心手術”,有效解決長期存在的爐管超溫和球墨化問題,裝置熱效率與運行安全性大幅提升。此次檢修還首次完成進口高壓水泵返廠大修,消除除焦過程啟動困難隱患,保障除焦作業順暢可靠。“利民工程”電梯更換工作也已順利完成,員工工作環境得到進一步改善。
三催化裝置和延遲焦化裝置先后開車成功,標志著公司優化調整后的煉化一體化生產流程全線打通,生產系統整體具備安穩長滿優運行條件。其中煉油系統提質增效能力進一步強化,四蒸餾裝置一次加工量達歷史最高水平。公司要求全系統全面轉向生產經營模式,恢復“136”安全引領行動,壓實安全生產責任,守牢安全生產底線。各在運裝置要全力以赴穩定生產運行,全線追趕生產計劃,進一步提升航空煤油等高附加值產品產出,穩定清潔汽柴油和氫能產品供給,高質量履行“兩特兩重”服務保障責任。
來源:燕山石化